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技術(shù)文章

數(shù)控加工中心幾個(gè)特殊故障的排除

閱讀:244          發(fā)布時(shí)間:2020-8-12

伯特利數(shù)控 加工中心 鉆攻中心

前言:

隨著數(shù)控加工中心的普及,對(duì)數(shù)控加工中心的維修人員的要求也越來(lái)越高,在維修中遇到一些問(wèn)題,如不能及時(shí)解決,會(huì)影響正常的生產(chǎn)任務(wù),故維修人員需具有豐富的理論知識(shí)及維修經(jīng)驗(yàn),才能及時(shí)排除數(shù)控加工中心的故障。下面介紹幾個(gè)所遇到的問(wèn)題和解決辦法。

1 SP1241 D/A變換器異常報(bào)警1.1故障現(xiàn)象

加工中心在運(yùn)行過(guò)程中,出現(xiàn)SP1241 D/A變換器異常報(bào)警,加工中心停止運(yùn)行,按下“復(fù)位”鍵,報(bào)警不能消除,斷電再上電,報(bào)警消除,再繼續(xù)運(yùn)行,有時(shí)又出現(xiàn)此報(bào)警。

1.2故障分析及解決辦法

加工中心采用FANUC 0i-D數(shù)控系統(tǒng),出現(xiàn)此報(bào)警首先查找FANUCOi-D維修手冊(cè),內(nèi)容為模擬主軸控制用的D/A變換器異常。分析此故障是不定時(shí)出現(xiàn),像是干擾引起,懷疑是變頻器運(yùn)行產(chǎn)生的干擾,本機(jī)是數(shù)控系統(tǒng)輸出模擬主軸信號(hào)到東芝變頻器控制變頻電機(jī)驅(qū)動(dòng)主軸運(yùn)轉(zhuǎn)。在MDI方式下輸入M03 S100(主軸正轉(zhuǎn))指令,按下循環(huán)啟動(dòng)按鈕,刀具沒(méi)有轉(zhuǎn)動(dòng),報(bào)警出現(xiàn),反復(fù)試了多次,都是如此。又在MDI方式下輸入S100指令(無(wú)M03),只讓系統(tǒng)發(fā)出模擬量,不讓變頻器運(yùn)行,結(jié)果報(bào)警同樣出現(xiàn),反復(fù)試驗(yàn)多次后排除變頻器的干擾,由此判斷可能有不確定干擾造成的,模擬主軸控制線路可能性大,經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)接口到變頻器的傳送模擬量所用電纜沒(méi)有使用屏蔽電纜,隨更換成兩芯屏蔽電纜,再將屏蔽層做接地處理,再次啟動(dòng)主軸操作,無(wú)報(bào)警產(chǎn)生,整機(jī)運(yùn)行,也無(wú)報(bào)警,故障排除。

2 關(guān)機(jī)后再次開(kāi)機(jī)加工工件時(shí),刀具進(jìn)刀位置不對(duì)2.1故障現(xiàn)象

一臺(tái)加工壓縮機(jī)轉(zhuǎn)子的銑床,開(kāi)機(jī)加工工件,刀具軸向加工工件進(jìn)給時(shí),發(fā)現(xiàn)刀具不能進(jìn)到關(guān)機(jī)前切削的槽里面,如果按照程序指令進(jìn)到位工件就報(bào)廢了 s2.2故障分析及解決辦法

首先確認(rèn)加工程序是否有誤,檢查程序,程序正確;懷疑工件旋轉(zhuǎn)軸C軸)有問(wèn)題,反復(fù)執(zhí)行回零,看每次回零零位是否在同一個(gè)位置,結(jié)果發(fā)現(xiàn),零位不在同一個(gè)位置,由此判斷是加工中心關(guān)機(jī)后再開(kāi)機(jī)執(zhí)行回零后c軸的零位(參考點(diǎn))不對(duì)引起的。檢查C軸伺服電機(jī)聯(lián)軸節(jié)、各級(jí)傳動(dòng),沒(méi)有發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,回想前幾天連接在C軸上的外置編碼器損壞,沒(méi)有備件,暫時(shí)將C軸的控制由全閉環(huán)改為半閉環(huán)控制,改動(dòng)了一些系統(tǒng)參數(shù),懷疑參數(shù)有誤,檢查有關(guān)參數(shù),發(fā)現(xiàn)C軸的NO.1821 (參考計(jì)數(shù)器容量)數(shù)值錯(cuò)誤,是全閉環(huán)時(shí)的值,將其改為半閉環(huán)的值,再次執(zhí)行回零,關(guān)機(jī)再開(kāi)機(jī),反復(fù)試,C軸每

次回零都在同一位置,進(jìn)行工件切削,故障現(xiàn)象解決。

3加工中心試切新品種工件時(shí),出現(xiàn)“亂扣”現(xiàn)象3.1故障現(xiàn)象

—臺(tái)滾齒機(jī),試切新品種工件,在二次進(jìn)刀時(shí)調(diào)節(jié)主軸速度倍率開(kāi)關(guān),齒輪出現(xiàn)“亂扣”。

3.2故障分析及解決辦法

切削新品種是15齒的直齒齒輪,分三次進(jìn)刀,第一次進(jìn)刀切削工件是15齒,第二次進(jìn)刀需要提高主軸的轉(zhuǎn)速,切削時(shí)發(fā)現(xiàn)齒數(shù)不對(duì)即“亂扣”了,觀察切削過(guò)的齒,發(fā)現(xiàn)齒數(shù)增加了,檢查程序,此時(shí)主軸轉(zhuǎn)速330i.pm齒數(shù)為15齒,程序沒(méi)有錯(cuò)誤,齒數(shù)增加說(shuō)明主軸轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí)工件軸轉(zhuǎn)得慢了,此加工中心采用西門(mén)子828D數(shù)控系統(tǒng),使用了電子齒輪EG功能,主軸為主導(dǎo)軸,工件軸(C軸)為跟隨軸,主軸帶動(dòng)C軸運(yùn)轉(zhuǎn),按照傳動(dòng)關(guān)系主軸速度330rpm時(shí),C軸應(yīng)該每分鐘轉(zhuǎn)7920。(330/15*360=7920),查看C軸轉(zhuǎn)速為7200。/分,確定C軸轉(zhuǎn)得慢了,又將主軸速度提高,按照傳動(dòng)關(guān)系,C軸的轉(zhuǎn)速也應(yīng)該提高,但觀察發(fā)現(xiàn),C軸速度一直保持不變,懷疑是C軸的高速度被限制,查看828D數(shù)控系統(tǒng)手冊(cè),參數(shù)NO.32000高軸速度,C軸的設(shè)定值是20rPm,C軸的伺服電機(jī)額定轉(zhuǎn)速為2OOrpm,電機(jī)與C軸傳動(dòng)比為1:10,那么此軸的高軸速度是20rpm,此參數(shù)設(shè)定錯(cuò)誤,更改此參數(shù),再切削,“亂扣”現(xiàn)象消除。分析之前切削沒(méi)有出現(xiàn)“亂扣”現(xiàn)象,是因?yàn)橹鬏S速度一直在300rpm以下,在300rpm時(shí),C軸每分鐘轉(zhuǎn)7200°,剛好在C軸的高速度范圍內(nèi),當(dāng)主軸速度為330ipm以上時(shí),C軸的速度被限制了,跟不上主軸的速度了,所以出現(xiàn)“亂扣”現(xiàn)象。

4 加工中心不能開(kāi)啟循環(huán),刀具不能旋轉(zhuǎn)4.1故障現(xiàn)象

一臺(tái)轉(zhuǎn)子銑床,在切削過(guò)程中,刀具軸退出工件后刀具停止了運(yùn)轉(zhuǎn),再開(kāi)動(dòng)循環(huán)不能啟動(dòng),手動(dòng)方式銑刀也不能轉(zhuǎn)

動(dòng)。

4.2故障分析及解決辦法

看加工中心的報(bào)警信息,加工中心顯示“ 2003銑頭潤(rùn)滑壓力低”報(bào)警,查看隨機(jī)說(shuō)明書(shū),此報(bào)警表示銑頭潤(rùn)滑壓力低了,請(qǐng)檢查銑頭潤(rùn)滑壓力或流量開(kāi)關(guān)。按照說(shuō)明書(shū)的介紹檢查潤(rùn)滑泵站,潤(rùn)滑油充足,不存在缺油的問(wèn)題,而且潤(rùn)滑泵工作正常,壓力正常。查看潤(rùn)滑管路,發(fā)現(xiàn)潤(rùn)滑管路上有…個(gè)流量開(kāi)關(guān),按照說(shuō)明書(shū)介紹此流量開(kāi)關(guān)是用來(lái)檢測(cè)油路是否有油,當(dāng)油管有油時(shí),油壓頂住流量開(kāi)關(guān),使此開(kāi)關(guān)信號(hào)置“1”,當(dāng)油管沒(méi)有油時(shí),流量開(kāi)關(guān)松開(kāi),使此開(kāi)關(guān)信號(hào)置“0”。此加工中心控制采用FANUC 0i_MD數(shù)控系統(tǒng),流量開(kāi)關(guān)的輸入信號(hào)是X9.3,打開(kāi)系統(tǒng)PLC診斷畫(huà)面,此信號(hào)為0。因?yàn)榕懦擞吐?/span>的可能性,估計(jì)是流量開(kāi)關(guān)損壞了,檢查發(fā)現(xiàn)是流量開(kāi)關(guān)的開(kāi)關(guān)點(diǎn)損壞了,有潤(rùn)滑油也不能將開(kāi)關(guān)觸點(diǎn)接通,更換流量開(kāi)關(guān),再啟動(dòng)加工中心,加工中心恢復(fù)正常。


信號(hào)說(shuō)明R215.0刀具正轉(zhuǎn)M03代碼;X36.0循環(huán)啟動(dòng)按鈕;X41.0刀具啟動(dòng)按鈕;

X41.2刀具停止按鈕;G7.2自動(dòng)運(yùn)行啟動(dòng)信號(hào)。(與此故障無(wú)關(guān)信號(hào)刪除)

針對(duì)此故障,分析PLC的控制,在自動(dòng)運(yùn)行時(shí),流量開(kāi)關(guān)的信號(hào)X9.3如果置“0”,經(jīng)過(guò)SUB24) TMRB1的延時(shí),中間繼電器R400.1接通,其常開(kāi)點(diǎn)閉合,接通了 G066.4C報(bào)警回退信號(hào),使加工中心的刀具軸退出了加工的工件,F65.4(報(bào)警回退完成信號(hào))的常閉接點(diǎn)斷開(kāi),R217.1失電使Y0.6(刀具運(yùn)轉(zhuǎn)信號(hào)輸出)斷電,刀具停止了運(yùn)轉(zhuǎn);在手動(dòng)方式下流量開(kāi)關(guān)的信號(hào)X9.3置“0”后,R217.0失電使Y 0.6斷電,刀具在手動(dòng)方式下也不能運(yùn)轉(zhuǎn)。

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