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基于貴航精機SWT850型加工中心的安全門改造

閱讀:155          發布時間:2020-8-12

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伴隨著第三次工業革命的浪潮,我國的科學技術水平得到了質的提升。生產制造領域,各類加工設備更新換代周期逐年遞減。致使大置老舊的數控設備在滿足生產工藝要求的前提下,繼續服務于生產現場。這種局面在較短時間內不會改變。由于生產時間較早,安全生產理念尚未完善,大多老舊數控設備出廠安裝普通防護門,在設備自動運行時,拉開防護門不會觸發任何保護措施,存在一定的安全隱患。如何實現對老舊數控設備安全門的改造,使生產過程中潛在事故風險和傷害因素始終處于有效控制的狀態,切實保護勞動者的生命安全和身體健康,在未來一段時間中,有較大的市場需求。本文將提供一種貴航精機SWT850型加工中心安全門改造的方法。

1安全門的改造要求

貴航精機SWT850型加工中心出廠安裝普通防護門,存在一定安全隱患,其外形結構如圖1所示。該型設備的安全門設計,要求設備只能在關門狀態下選擇自動加工模式;在設備自動運行過程中拉開防護門,設備會自動跳轉至進給保持狀態,直到防護門關閉,操作工人按下循環啟動按鈕,設備在斷點恢復自動加工模式。

2安全門硬件設計

安全門硬件接線原理如圖3所示。打開設備電控柜,找尋一組空置的備用I/O端口,并確認接口的驅動電壓。本文所選備用I/O端口對應加工中心PLC的I/O點為0x10。選擇與接口驅動電壓匹配的LXW5-11型壓片開關,該型壓片開關在壓片壓下時為開路狀態;壓片彈開時為斷路狀態。將所選LXW5-11型壓片開關通過螺栓螺母固定在靠近電控柜_邊防護門頂端,在遠離電控柜一邊防護門的頂端安裝相應壓臺,確保壓片開關與壓臺實現相互配合,其安裝位置如圖2所示。從壓片開關引出一組信號線分別接在I/O板的備用端口和接地端口。接線完成后通過萬用表檢測壓片開關工作狀態確認其工作正常。

3安全門PLC程序設計

貴航精機SWT850型加工中心配置華中數控系統,該系統的編譯環境為Borland C++3.1MSDOS6.22。數控系統約定PLC源程序后綴為.CLD",即*.CLD"文件為PLC源程序'安全門的PLC程序設計邏輯如圖4所示。在DOS環境下,進入數控軟件PLC的安裝目錄,打開相應PLC的源文件。找到特殊功能語句塊,修改自動模式選擇使能條件語句 mode—sel=(auto_enable&&(X&OxlO))?MODE_AUTO:0,如圖5所示;找到特殊狀態下的條件功能語句塊,添加條件語句 if((mode 一 sel==MODE_AUTO)&&((X&OxlO)==0)){*ch_ctrl(0)=CH—FEEDHOLD_SW;Y[ 35] 1=0x40;},如圖 6所示。編輯完上述文件后,退出編輯狀態,并保存所編輯的文件,在數控系統的PLC目錄下,修改M.BAT文件,建立編譯PLC源文件的批處理文件。保存后退回數控系統的PLC 目錄下,輸入指令 C:\PLC\850.CLD\plc >M.BAT<Enter>, 系統進入編譯狀態,直至編譯完成回到DOS提示符C:\PLC\850.CLD\plc>下。關機重啟,系統開始執行修改后的程序。

4 現場應用現象分析

安全門設計完成后,實現功能設備只能在關門狀態下選擇自動加工模式;在設備自動運行過程中拉開防護門,設備會自動跳轉至進給保持狀態,直到防護門關閉,操作工人按下循環啟動按鈕,設備在斷點恢復自動加工模式。為驗證其功能的可靠性,在設備交付生產車間使用后,進行為期一個月的追蹤統計,統計結果如圖7所示,在2016年10月的四個工作周中設備共計開門145次,安全門保護145次,安全門失效0次。由圖可知,貴航精機SWT850型加工中心安全門的設計具有較高的可靠性,避免了生產過程中的部分潛在事故風險和傷害因素

5結語

貴航精機SWT850型加工中心安全門實現了成功改造,且具有一定的市場價值。




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