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3D打印機怎么調試,桌面級3D打印機調試教程
閱讀:1071 發布時間:2022-12-11最近剛入手一臺桌面級3D打印機,新機器空閑的時候總忍不住運行起來各種調試,期間也發生了一些調試中出現的問題。現在總結一下3D打印機調試經驗技巧和一些問題解決的方法。
1、調平
3D打印的最關鍵前提就是調平了,噴嘴與平臺距離太大會造成噴絲是落在平臺上,粘度很小,容易移位;距離太小會造成噴出受阻,或損壞噴頭。不是縫隙越小越好,A4紙測試應該比較松,稍稍有點阻力。先在靠近4顆螺釘處進行調平,再移動到平臺四個邊緣測試,以及中心區域測試。由于零件一般不會太大,所以優先保證中間區域距離合適即可打印。有時候旋轉螺絲30度都會有明顯變化。預熱后調平,一方面噴嘴殘留物會影響高度,一方面熱脹冷縮可能有影響。
2、漏料
我遇到的這臺機器,噴嘴三件套螺紋結合之間有縫隙,溫度較高時會滲透出來,特別是銅塊上方的縫隙,搞得整個粘糊糊,而且經常在打印時滴下或拉絲,高溫造成殘料變色,件;甚至粘連扯動零件。
經過客服溝通確認了漏料原因,建議我購買新的噴嘴三件套(115元)。購買前決定先拆下看看,同時按照網上的討論,使用生料帶對喉管和擠出頭進行了纏繞后安裝,解決了此問題。
3、偏位、噴頭抖動不正常 移動問題
先把X軸電機線拔出來,插在擠出電機上
斷電把方形風扇拆開,再開機預熱,溫度達到后,先把耗材拔出來
菜單 -> 移動軸(move axis)-> 1mm move -> X
旋轉按鈕增加數值即可控制對應出絲量(一次多扭點數值或大幅度正反轉,避免檢查中途停止),觀察齒輪是否正常逆時針旋轉,并拖動噴頭做不規則移動,移動過程中觀察齒輪會不會有不轉的現象。
經過以上步驟查到了,當噴頭位置比較遠時,拉扯到x的線較直,此時噴頭不規則抖動。客服稱估計是線壞了。
拆開底板,拔下主板上的X軸,挨個用萬用表測量4條線,發現白色線會在線纜拉長時出現斷開現象。又用大頭針進行半路測量,找到斷電,替換半截線后解決。
4、翹邊
確認調平。
打印底座時,考慮關閉熱床同時關閉風扇,避免溫差。PrintStudio默認設置層也是關風扇。
降低速度。
涂膠水。
5、風扇
層不易粘連時可以考慮暫時關閉風扇
6、底座
有時直接打印較大模型層時,會造成噴頭粘連,破壞模型。打印底座可以有效解決問題。
7、料盤
有些料盤生產廠商纏繞的過緊,特別是料絲在邊緣處纏繞積壓,需要較大力量才可以拉出。這在打印時就會導致打印失敗,因為擠出頭齒輪拉力有限,造成打滑,噴出量不足。先將料盤拉出足夠的量(比如10m),再纏繞回去。
以上即是我總結的7點3D打印機調試經驗與技巧。最后推薦一款威布三維的桌面級3D打印機 Wiiboox three,有興趣的戳鏈接:/3d-printer-wiiboox-three.php