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500噸液壓機的使用與改進

閱讀:1133          發布時間:2013-6-3

500噸液壓機是從德國SMS-HASENCLEVER公司引進的一臺全自動控制的大型液壓機,其主機及上下模全部采用SIEMENS- SIMATIC-S7自動控制系統,其液壓控制系統可靠,平衡部分用機械液壓雙重保障,制件精度高、操作控制簡便、安全穩定性高,并且其跨度為國內同類設備之zui,目前仍屬生產汽車縱梁的世界*設備。模具采用組合式拼裝結構,可落沖厚度達10mm、長度達12m的鋼板料,采用*的快換式沖頭,壓型質量穩定,并且我廠*了國內惟一的聯合壓型(縱梁、內襯板一次成型,厚度可達14mm)。

  但剛開始使用的時候,500噸液壓機由于壓力強、跨度大,經常造成一些小的質量問題,如壓型偏、孔錯位、劃痕、毛刺等。

  而且在前一段時間,500噸液壓機在縱梁板落料沖孔時運行狀況不穩定,經常出現較大的沖擊和振動,嚴重影響其使用壽命。而隨著新產品的不斷開發,縱梁板長度超過11m的車型越來越多,縱梁板材料也逐步向高強度發展,對于這些超長*縱梁,其沖裁力即使按*化全行程分配,設備負載已經接近額定狀態,所以影響沖裁力的任一環節出現偏差都必然導致設備的瞬時超載,引起振動。

  我廠現有縱梁落料沖孔模的結構和主要標準件基本保留了原德國模具的模式,為適應新產品也做過一些改進,主體結構與設備、大模架配套。但沖裁力不均勻容易造成模具在落料刃口低點開始切料前后沖裁力的堆積,事實上現場觀察到的部分模具的劇烈振動也正是出現在這一區域。

  鑒于此,我廠技術人員修改了部分標準件改進沖裁力分配。改進的主導思想是力爭使縱梁板落料沖孔力在全部工作行程中均勻分布,同時出現特殊情況也便于調整。

  改進措施:

  模具結構及主要結構件尺寸均保持不變,取消墊板窩孔,修改沖頭長度,即廢除標準中各類沖頭的標準系列長度,對每一尺寸段沖頭確定*長度。

  改進后的沖裁力分配對我廠的大部分產品應該是適合的,如果出現特殊車型(某類孔的數量過多或過少),在墊板上按臺階的分配規律加工沉孔即可。

  在技術人員不斷努力的改進和充分利用*的基礎上,壓力機的精度、穩定性和可靠性得到了有效提高,使5100T充分地發揮了它的作用。

,單臂液壓機,龍門液壓機,四柱液壓機
 

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